當(dāng)不可能成為可能 挑戰(zhàn)就成了機(jī)遇
時間:
2021-06-30
“從現(xiàn)在光電產(chǎn)品的裝配進(jìn)展情況看,9月30日的交付節(jié)點,我們很有信心。6月份,因為新增加了多個新品生產(chǎn)任務(wù),使原有生產(chǎn)節(jié)奏不得不進(jìn)行調(diào)賬,目前,實際進(jìn)展比計劃滯后了3天,我們必須迅速扭轉(zhuǎn)這種局面,把3天的時間搶回來!”光電產(chǎn)品中心計劃姜軍介紹說。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
2020年11月份,公司承接到歷史最大一個批次的光電產(chǎn)品訂單,但是,用戶對產(chǎn)品的交貨周期也提出了嚴(yán)格要求,2021年9月30日前完成交付;對比以往該產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,此批訂單相當(dāng)于過去3年的生產(chǎn)任務(wù),10月實現(xiàn)全部交付用戶,這對分批滾動、忙而不亂的外協(xié)外購材料準(zhǔn)備、零部件加工、產(chǎn)品裝配、檢驗、資料準(zhǔn)備、裝箱發(fā)運等全過程生產(chǎn)組織和能力都是很大的挑戰(zhàn)!
背水一戰(zhàn),我們無路可退。
進(jìn),將成為佼佼者;退,將被迫出局!光電產(chǎn)品中心的33名裝配人員更是深知這個道理,公司6大產(chǎn)品中心,光電產(chǎn)品中心是唯一一個以此類產(chǎn)品生產(chǎn)為主的產(chǎn)品中心。“背水一戰(zhàn),我們無路可退!”班前會上,二班班長向云橋如是說道。
在產(chǎn)品生產(chǎn)計劃下達(dá)后,打贏這場攻堅戰(zhàn),每月批次滾動,按照節(jié)點強力推進(jìn),全面滿足市場需求,就成了唯一的要求。
光電產(chǎn)品中心,是這場戰(zhàn)役的主戰(zhàn)場!
沒有裝校和裝擦的界線了!按照光電產(chǎn)品生產(chǎn)的慣例,生產(chǎn)線分為裝校和裝擦兩類工種,籠統(tǒng)的劃分,與光學(xué)玻璃零件直接接觸的基本都是裝擦人員的任務(wù),需要心細(xì)、手輕,因此基本都是女員工居多;同理,與金屬零件“較勁”的就是裝校人員,男員工居多。該產(chǎn)品每套有25塊光學(xué)玻璃,過程中經(jīng)歷初裝和精裝兩道工序,就是說每套產(chǎn)品正常完成需要擦50塊玻璃,這實際是一個技術(shù)活,最終的目的就是要保證產(chǎn)品交付時:每一塊玻璃表面不能有灰塵、水漬等任何影響觀測的情況;每一塊玻璃受力必須均勻、每兩塊玻璃之間互為焦點,成像清晰。如果按照慣例裝校裝擦分工合作,相對來講,11名裝擦人員每人承擔(dān)的工作量是巨大的,這一次,22名裝校人員也表現(xiàn)出了他們細(xì)心的一面,主動承擔(dān)起了玻璃滾壓、空氣層修配等工序的操作,班組的每個人都忙碌了起來,團(tuán)隊的力量充分發(fā)揮。大家笑稱:擦玻璃的都成了“漢子”,漢子們也學(xué)會了“編織”。
既然是攻堅戰(zhàn),拼搏奮斗當(dāng)然就成了每個人的“手榴彈”,在這里,“5+2”“白加黑”成了一種常態(tài)。經(jīng)統(tǒng)計,從5月份進(jìn)入開展勞動競賽以來,包含加班時間在內(nèi),只有4人次請假。骨干員工小吳的母親重病住院,她只能請家人照顧母親,自己堅持在生產(chǎn)現(xiàn)場搶任務(wù);新黨員小鄭,剛剛結(jié)婚,只能給宜都的妻子做好解釋工作,周末的時間才能回家一趟;青工小雨,剛剛出師就擔(dān)當(dāng)大梁,用更多的時間保證了生產(chǎn)線的均衡。在這里,舍小家,顧大家的先進(jìn)事例還有很多……在這里,每一個人都十分重要,都可能延誤整個批次的有序滾動,大家用自己的肩膀擔(dān)起了應(yīng)盡的責(zé)任,默默地 “做好自己事”。
在這里,除了苦干,還有巧干!俗話說,熟能生巧,干的多了,大家也總結(jié)出了許多 “金點子”、好建議。在此列舉一二事:行星齒輪組在初裝完成后,需拆卸、清洗、加油、精裝、重新校正,重復(fù)工作量加大,曾剛與現(xiàn)場工藝人員進(jìn)行了多次論證,增加了工藝注油孔,大大減少了重復(fù)拆卸、重復(fù)校正的工作量,經(jīng)過多套產(chǎn)品試驗后,現(xiàn)已優(yōu)化固化工藝。張波發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品精裝后,進(jìn)入檢驗工序后,經(jīng)常會出現(xiàn)產(chǎn)品像質(zhì)差的情況,導(dǎo)致裝配出現(xiàn)反復(fù),大大影響進(jìn)度;抱著這個疑問,他和工藝人員在裝配過程中發(fā)現(xiàn),棱鏡校正時光軸中心對像質(zhì)影響很大,初裝時,便有意識將入射面和出射面像傾斜控制在了5’以內(nèi),大大高于工藝30’的要求,同時提高中心光軸校正精度,多次試驗論證,發(fā)現(xiàn)很好的解決了像質(zhì)差的問題;雖然在初裝時增加了一定工作量,卻更多的減少了后期調(diào)校和返工。
有志者事竟成。我們堅信,當(dāng)不可能成為可能,挑戰(zhàn)就成了機(jī)遇。